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常見問題

如何對舊式退火爐進行現代化技術改造

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2016/7/29     瀏覽次數:    

  某廠有一臺已使用十五年的燃油臺車式退火爐,主要用于抽油機鋼件的熱處理。由于建造時間早,受當時設計理念和用料的限制。爐墻選用了重質高鋁耐火磚砌筑,爐頂采用重質高鋁耐火磚吊掉結構,設計時沒有保溫層,燃燒系統為直噴式燃燒器,通風系統不完備,使得退火爐爐內壓力不足,使得退火爐耗能增大、散熱快、蓄熱慢、冒黑煙、不能完全燃燒、熱損失嚴重等缺陷。

  從而造成該退火爐能源利用率低、對周圍環境污染、油料浪費、升溫時間長、爐體易損等缺陷,為此對其進行改造。由于,要求改造在一個中修期完成,對爐子的結構不能作較大改變,故采用耐高溫硅酸鋁陶瓷耐火纖維折疊塊及全新的燃油噴霧燃燒技術。將原爐面板及燃燒器兩側殼板拆除,退火爐采用鋼板及角鋼焊接成型加固。將原爐襯重質高鋁耐火磚拆除,用新型節能耐高溫硅酸鋁陶瓷耐火纖維折疊塊,在其爐壁上加焊固定折疊纖維,折疊塊具有抗氧化、蓄熱、保溫良好、熱損失少、維修方便等優點,與耐火爐襯相比節能20%~30%。將原頂部重質高鋁耐火磚及角鋼拆除,用鋼板制成“V”型槽鋼體焊接成弧頂,在其頂部增加六根縱向加固梁,與爐面板、頂板,爐體四周點焊加固增加強度,有效防止頂部在安裝后爐襯下墜。頂部采用新型節能耐高溫硅酸鋁陶瓷折疊塊。將原臺車爐曲封體拆除,在臺車體上增加二道砂封體,采用鋼板及角鋼焊接料焊接而成,臺車體采用特制高鋁磚砌筑,砌筑時盡量減少與爐體之間的間隙。

  加固爐門,在爐門四周用角鋼加固,爐門內安裝新型節能耐高溫硅酸鋁陶瓷纖維折疊塊,安裝時將折疊塊外凸爐門角鋼四周10cm作為封面,當退火爐爐門體靠自重沿導輪下滑即位后,與爐面板擠壓形成良好的密封,有效防止散熱。燃燒系統管路改造,由于長期使用管路老化,爐內氣壓不足,故重新布置管道,增加輸油金屬軟管、供氣金屬軟管、燃油調節閥、空壓機,增加壓縮空氣管道系統。采用全新的燃油噴霧燃燒器,具有壓力霧化結合高壓內混合動霧化方式,使燃油霧化顆粒細,能與助燃空氣實現最佳端流摻泥,以實現高效燃燒。

  不易堵塞,不結焦,火焰的長度形狀、溫度等容易控制,燃燒完全,不冒黑煙。該爐經過規定的烘爐工藝并經一個月的生產實踐監測表明,退火爐改造是非常成功的,達到甚至超過了設計改造指標的要求。增加了產量,提高了產品質量。改造后爐子保溫性能好,升溫時間快,加工周期短,產量增加了,同時爐內溫差大幅度減小,產品質量可靠。降低了成本,總效率明顯提高,節油效益是非常顯著的。

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